減壓閥裂紋檢修
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之前介紹 豎式安裝自力式壓力減壓閥注意事項(xiàng),現(xiàn)在介紹減壓閥裂紋檢修 由于上述裂紋的發(fā)現(xiàn),對(duì)主蒸汽管道的其它各個(gè)彎管都進(jìn)行了宏觀檢查和磁粉探傷,在這些彎管的側(cè)、背弧處均發(fā)現(xiàn)長約2至20mm的小裂紋,這些裂紋經(jīng)少許機(jī)械打磨后均可消失。 減壓閥不同的形式有不同的具體工作原理。但總的原理還是:減壓閥是通過啟閉件的節(jié)流,將進(jìn)口壓力減至某一需要的出口壓力,并使出口壓力保持穩(wěn)定。但一般減壓閥都要求進(jìn)出口壓差必須 ≥ 0.2MPa。減壓閥的種類很多,常見的有:先導(dǎo)活塞式減壓閥、薄膜式減壓閥、波紋管式減壓閥、比例式減壓閥、自力式減壓閥、杠桿式減壓閥等等。它們分別適用于不同的工作介質(zhì)。
減壓閥裂紋檢修 減壓閥的檢修
減壓閥拆除時(shí),用鋼字在減壓閥上及與閥門相連的法蘭上,打好檢修編號(hào),并記錄該閥門的工作介質(zhì)、工作壓力和工作溫度,以便修理時(shí)選用相應(yīng)材料。檢修減壓閥時(shí),要求在干凈的環(huán)境中進(jìn)行。首先清理減壓閥外表面,或用壓縮空氣吹或用煤油清洗。但要記清銘牌及其他標(biāo)識(shí)。檢查外表損壞情況,并作記錄。接著拆卸蒸汽減壓閥各另部件,用煤油清洗(不要用汽油清洗,以免引起火災(zāi)),檢查另部件損壞情況,并作記錄。對(duì)閥體閥蓋進(jìn)行強(qiáng)度試驗(yàn)。如系高壓減壓閥,還要進(jìn)行無損探傷,如超聲波探傷,X光探傷。
對(duì)密封圈可用紅丹粉檢驗(yàn),閥座、閥瓣(閥辦)的吻合度。檢查閥桿是否彎曲,有否腐蝕,螺紋磨損如何。檢查閥桿螺母磨損程度。
對(duì)檢查到的問題進(jìn)行處理。閥體補(bǔ)焊缺陷。堆焊或更新密封圈。校直或更換閥桿。修理一切應(yīng)修理的另部件;不能修復(fù)者更換。
重新組裝蒸汽減壓閥。組裝時(shí),墊片、填料要全部更換。
進(jìn)行強(qiáng)度試驗(yàn)和密封性試驗(yàn)。
2試驗(yàn)
對(duì)存在上述主裂紋的主汽彎管進(jìn)行了金相組織分析和力學(xué)性能測試,為開裂原因分析提供依據(jù)。
2.1 金相組織分析在主裂紋附近進(jìn)行了金相復(fù)膜檢查,該處金相組織為珠光體+鐵素體,珠光體球化3-4級(jí)。
2.2 力學(xué)性能測試由于*彎管已經(jīng)整體失效,決定更換處理,故從割下的彎管中進(jìn)行了取樣,進(jìn)行了(縱向)力學(xué)性能測試。
其抗拉強(qiáng)度下降約15%,而屈服強(qiáng)度下降24%,塑性下降16.7%。
1主蒸汽減壓閥閥體的開裂情況
在對(duì)5爐進(jìn)行的鍋爐定檢中,經(jīng)拆除保溫后宏觀檢查發(fā)現(xiàn),在主蒸汽管道與集汽集箱出口相連的*個(gè)彎管的背弧處存在大量裂紋。其中,大的一條裂紋(以下簡稱主裂紋)位于彎管背弧中軸線偏上位置處,與背弧中軸線接近平行,長約2324mm。對(duì)該裂紋打磨5mm深后,仍宏觀清晰可見。在主裂紋的下方約32mm處有一條與主裂紋走向平行的裂紋,長約270mm。在背弧中側(cè),主裂紋下側(cè)可見數(shù)十條長度為1至 100mm的小裂紋。此外,整個(gè)彎管的外表面均可見腐蝕痕跡。
彎管的內(nèi)弧呈現(xiàn)明顯的蠕脹變形,其中大的直徑增加量為5.55mm,總的相對(duì)蠕變應(yīng)變ε>2%,已達(dá)到DL/T441-2004《火力發(fā)電廠高溫高壓蒸汽管道蠕變監(jiān)督規(guī)程》要求更換管道的條件。彎管的內(nèi)弧處還有一處鼓包,鼓包中間有長一條約35mm的裂紋,裂紋兩側(cè)有數(shù)十條并行的長約2-20mm的小裂紋。
3原因分析
3.1 開裂原因分析機(jī)組在原根河林業(yè)局管理運(yùn)行的15年期間,機(jī)組常有超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)情況,從以往的運(yùn)行記錄中發(fā)現(xiàn),主汽出口溫度經(jīng)常超過規(guī)定值,高達(dá)470℃以上。主蒸汽管道在超溫下運(yùn)行,蠕變速度顯著加快、機(jī)械性能嚴(yán)重下降、珠光體球化加速。
設(shè)備在超溫情況下運(yùn)行,隨著蠕變的加速,主蒸汽管道的表面缺陷將成為宏觀裂紋的起源。
3.2 裂紋擴(kuò)展原因分析①機(jī)組在2004年劃歸華能呼倫貝爾能源公司后,并入呼倫貝爾電網(wǎng)運(yùn)行。因網(wǎng)內(nèi)負(fù)荷需要,改為調(diào)峰機(jī)組,基本每天起停一次,全年累計(jì)起停大于300次。在機(jī)組的每一次啟動(dòng)——運(yùn)行——停車的過程中,設(shè)備的承壓部件都經(jīng)受一次加載——保載——卸載的循環(huán),保載時(shí)間內(nèi)零件承受設(shè)計(jì)應(yīng)力和溫度的作用,停車后便*卸載,溫度亦降低。因?yàn)榭梢越瓶闯墒蔷哂幸欢ū3謺r(shí)間的“拉——拉”循環(huán)。尖峰負(fù)荷機(jī)組在高溫低周疲勞的條件下工作,受到蠕變和疲勞的交互作用。是導(dǎo)致裂紋快速發(fā)展的*主要原因。②對(duì)#5機(jī)組的整個(gè)管系支吊架檢查發(fā)現(xiàn),所有的彈簧吊架已過載卡死,固定支吊架的位置也安裝不當(dāng),整個(gè)支吊系統(tǒng)已基本失效。這就必然導(dǎo)致整個(gè)管系的應(yīng)力狀況惡化,應(yīng)力集中明顯,加速了裂紋的擴(kuò)展。
3.3 裂紋產(chǎn)生部位原因分析①由于疏水的原因,在鍋爐起爐時(shí),主蒸汽管道升溫速度低于起爐升溫速度,當(dāng)集汽聯(lián)箱溫度達(dá)到435℃時(shí),主蒸汽管道溫度卻只在280-300℃之間。由于#5爐主蒸汽管道采用汽機(jī)主汽母管的新蒸汽直接加熱方式,因此在并汽時(shí),主蒸汽管道溫度在不到二分鐘之內(nèi)達(dá)到435℃,升溫速度>75℃/min。在彈性范圍內(nèi),熱應(yīng)力σ與為熱循環(huán)上下溫度差ΔT有下述關(guān)系:σ=KE·α·ΔT。式中K為約束系數(shù),E為彈性模量,α為熱應(yīng)力。從蒸汽走向上看,相對(duì)于其它彎管,主蒸汽管道與集汽集箱出口相連的*個(gè)彎管在并汽時(shí)產(chǎn)生的溫度差大,因此其承受的附加熱應(yīng)力也相應(yīng)大。②從管系走向上看,主汽*彎管需要補(bǔ)償?shù)墓芟禑崤蛎涀冃瘟看?,因此其受管系支吊架系統(tǒng)失效的影響也大,是早發(fā)生失效的主要原因。
4失效分析結(jié)論及防范措施
上海申弘閥門有限公司主營閥門有:減壓閥(氣體減壓閥,可調(diào)式減壓閥,波紋管減壓閥,活塞式減壓閥主蒸汽減壓閥閥體背弧的裂紋失效,為蠕變、疲勞交互作用產(chǎn)生的。裂紋的迅速發(fā)展與設(shè)備的不規(guī)范運(yùn)行、管道支吊架失效及設(shè)備的起停頻繁有直接關(guān)系。外觀形態(tài)上看,裂紋由上側(cè)外弧面,彎管中間應(yīng)力集中位置產(chǎn)生,且迅速向二側(cè)發(fā)展,以至達(dá)到起爐爆破的危險(xiǎn)程度。從以上失效分析情況可以得出以下幾點(diǎn)建議:①起爐時(shí)的暖管,應(yīng)按運(yùn)行操作規(guī)程進(jìn)行,并汽前應(yīng)開啟主蒸汽管道疏水,保證疏水暢通,使主蒸汽管道升溫速度在規(guī)程范圍內(nèi),把管道熱應(yīng)力控制在允許范圍內(nèi)。②及時(shí)合理地調(diào)整管系支吊架,高溫管道與支吊架在運(yùn)行過程中,其狀態(tài)是會(huì)發(fā)生變化的,必須按照DUT616-1997《火力發(fā)電廠汽水管道與支吊架維修調(diào)整導(dǎo)則》的要求進(jìn)行監(jiān)察與維護(hù),建立管道支吊架管理制度,以便于以后建立正常的壽命管理體系。機(jī)組每次大修時(shí),技術(shù)人員根據(jù)有關(guān)規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)的要求和規(guī)定,對(duì)機(jī)組支吊架目視檢查一次,并做好記錄,發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)研究處理。③在允許的情況下,應(yīng)盡量減少啟、停爐次數(shù),且啟、停爐時(shí)應(yīng)按照相關(guān)規(guī)程、規(guī)范嚴(yán)格執(zhí)行,不應(yīng)因考核小指標(biāo)而縮短啟、停爐時(shí)間。運(yùn)行中更應(yīng)按運(yùn)行規(guī)程進(jìn)行操作,嚴(yán)格杜絕超溫運(yùn)行。④設(shè)備到貨及安裝前,應(yīng)對(duì)各部件做好前期檢驗(yàn)及安裝前檢驗(yàn)工作,嚴(yán)格檢驗(yàn)各部件的表面缺陷及制造工藝,防止設(shè)備帶缺運(yùn)行。與本產(chǎn)品相關(guān)論文:Y42X-600LB美標(biāo)彈簧薄膜式減壓閥